2026年庆祝五一国际劳动节暨全国五一劳动奖表彰大会近日在北京召开。中山有3人荣获“全国五一劳动奖章”,2个集体获评“全国工人先锋号”。
一位劳模就是一面旗帜,一个工匠就是一个标杆。即日起,中山日报、中山+联合中山市总工会推出“匠心耀中山·劳动启新程”系列报道,将目光投向这些身边的奋斗者,讲述他们在实验室、车间、路面上发生的故事,展现他们在“十五五”新征程上以匠心助力中山高质量发展的实践与担当。
在广东鼎立森新材料股份有限公司的生产车间,10台大型设备正有序运行。控制室内,自动化生产班组自动化工程师杨健轻点按键,几秒钟后投料自动完成。过去,这道工序需要六七个人手动操作。这套系统的设计者和建设者,是公司内部一支仅有5人的自动化生产班组。近日,该班组获评“全国工人先锋号”。
■从手投到智控的跨越,单线产能提升约六成
几年前,车间里还是倒料靠人力、计量凭手感、记录用手写的景象。
为什么要上自动化?
“人工方面毕竟有偏差,现在产品越来越精细,需要精准控制。”常务副总经理陈金政道出公司的现实考量。彼时,公司生产的光学硅胶等新材料对精度要求极高,人工投料面临计量不准、质量不稳、记录不可追溯等痛点。
2023年底,杨健被招聘至公司。2024年,他和班长叶月园及高级电工缪建山、叶月申、吴健明正式启动自动化改造。“行业内虽有自动化产线,但多采用称重传感器。而我们的材料粘度高,密度随温度变化呈非线性,常规方案难以适用。”杨健介绍,经研究,他们决定采用高粘度计量泵配合伺服电机,结合自主算法解决下料问题。“整套产线的硬件,包括管道、电气框架,都是我们自行设计安装的。”
组班长叶月园在鼎立森工作了十年,亲眼见证了人工投料的局限。起初,听说要上自动化,他和几位工友心里直打鼓:“一直以来都是靠手投料,突然要换成电脑控制,连软件界面都没见过,能行吗?”班组平均年龄40岁,没人懂编程,连基本的自动化控制逻辑都一知半解。
任务不等人。叶月园和班组成员白天跟着杨健接线、装管道,晚上自己翻资料、啃说明书。“我们一共制作了6台新设备,同时改造了4台旧设备。实现自动化后,以前10个人做的事,现在2个人就能搞定。”叶月园说,自动化升级让他们既练了手,也学了理论,他正打算考取相关证书实现自我增值。
改造后,单线产能提升约60%,人工成本节约60%以上,产品合格率也显著提高。陈金政透露,仅能效和人工成本一项,每年就可节约五六十万元,产能提升50%以上,年产值增加超过1000万元。
■攻克技术瓶颈,为行业提供国产化发展路径
自动化改造的4个月里并非一帆风顺。高粘度物料在管道中流动困难、温度变化影响计量精度、输送过程产生气泡干扰结果——每一个技术难题都曾考验着团队。
“温度是最大的难点,需要将温控精度从原本1.5%提升到0.5%。”叶月园说,为了找到最优温度点,班组反复研究物料粘度特性,逐步调试优化。气泡问题也一度让项目陷入困境。物料通过流量计管道输送时产生的气泡,严重影响计量精度。“以前人工处理用称重计量对气泡不敏感,但自动化输送不一样。”该公司生产部副总经理王锋说,班组一度想过放弃,但通过反复试验,最终成功改造出消泡系统解决了难题。
凭借这股韧劲,班组不仅攻克了技术瓶颈,还在面对国外技术垄断时,通过优化温控算法与创新防护方案,使产品性能全面对标竞品,成功实现进口替代,支撑公司进入头部面板厂供应链。同时,他们还配合公司承担省重点领域研发计划,参与高可靠性LED封装硅胶的中试放大与工艺验证,通过优化在线粘度监测与自动补料逻辑,将批次一致性CV值控制在1.8%以内,远优于行业3%的平均水平。
如今,这个5人班组支撑着公司10条产线的稳定运行,产品供应多家知名企业。他们在许多复杂产品量产中积累的工艺控制经验,成为功能性有机硅材料智能制造的实践样板,为行业提供了可复制的国产化发展路径。
获得“全国工人先锋号”后,班组成员干劲更足了。杨健感慨:“现在搞科研,一定要多学科交互,才能解决难题。这个荣誉是对我们的一个认可,以后会继续努力,不断优化设备。”
陈金政透露,未来公司计划将自动化班组的成功经验推广至更多产线,推动智能化改造由点及面、逐步延伸。
本报记者 黄靖怡
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